1. ວາງສະຖານທີ່ສະແດງອາຫານຄູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີລົມລ່ວງດີແລະແຫ້ງແລະບ່ອນແຫ້ງຕາມແຜນການ
{2.} ສະພາບອາຫານຄູ່ທີ່ມີການເຮັດອາຫານທີ່ດີ, ແລະອຸປະກອນອື່ນໆຖືກຈັດໃສ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ .
3.} ສ່ວນທຸກສ່ວນຂອງສະກຸນ Attw ed screens ຄວນຕິດຕັ້ງດ້ວຍມີດ (ຫຼືສະຫຼັບທາງອາກາດ), ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນແລະປົກປ້ອງຈາກການຮັກສາ {.
ເຈົ້າພາບ: BVR10㎜2× 3 + BVR 4㎜2× 1 (ສາຍໄຟແມ່ນສະແດງໃນຮູບ A2)
ອຸປະກອນໄຟຟ້າທັງຫມົດຄວນມີການປົກປ້ອງພື້ນຖານຫຼືການປ້ອງກັນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື . ຄວາມຕ້ານທານພື້ນທີ່ບໍ່ເກີນ4ω {{{{{.
{0}}} ບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດຂອງເຄື່ອງປະສົມຝຸ່ນ:

{5. debugging ທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດຂອງສະກຸນອາຫານແຝດ screw
ກວດເບິ່ງວ່າສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າຂອງເຈົ້າພາບແມ່ນເສຍຫາຍຫຼືວ່າງ;
ກວດເບິ່ງວ່າມີເລື່ອງຕ່າງປະເທດໃດໃນຖັງເຄື່ອງຈັກຕົ້ນຕໍ, screw ແລະຖັງ screw, ແລະທໍາຄວາມສະອາດ;
ກວດເບິ່ງການປະສານງານຂອງກ່ອງຫຼຸດລົງ, ສະກູແລະວັດແທກສາຍແອວ ({{{{{{{{{{{
ກວດເບິ່ງວ່າສະກູຂອງການໃຫ້ອາຫານແມ່ນຖືກປ້ອງກັນຢ່າງສະດວກສະບາຍເຂົ້າໄປໃນຖັງ;
ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕັດຫມຸນໄປທີ່ຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຮັດວຽກ, ປັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືແລະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືກັບແມ່ພິມຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຄວນປັບ
ກວດເບິ່ງລະບົບຫລໍ່ລື່ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຄວນຈະເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ, ແລະຖັງນ້ໍາມັນຄວນພຽງພໍ {.
6. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການກວດກາຂ້າງເທິງ, ເປີດພະລັງງານ
ກວດເບິ່ງປຸ່ມ lubrication . ເລີ່ມຕົ້ນປຸ່ມ "ປ້ໍານ້ໍາມັນໃນທໍ່ນ້ໍາມັນ ຈຸດຫລໍ່ລີກແມ່ນເປັນປົກກະຕິ, ແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນການກັບຄືນນ້ໍາມັນໃຫ້ທັນເວລາ; ແລ່ນປະມານ 20 ນາທີ, ຖ້າລະດັບນ້ໍາມັນບໍ່ຢຸດການເພີ່ມຂື້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປັບຄວາມຫມາຍທີ່ຫຍໍ້ {.
ກວດເບິ່ງວ່າມໍເຕີຕົ້ນຕໍແລະມໍເຕີຫລໍ່ລື່ນໄດ້ຖືກຂັດຂວາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ .
jog motor ຕົ້ນຕໍໃນການກວດສອບວ່າ spindle ແມ່ນຫມຸນໄປໃນ .
Jog Motor Motor ແລະຟັງສໍາລັບສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນກ່ອງແຈກຢາຍແລະຖັງ screw {.
ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ຕໍາແຫນ່ງ "ໃນ"
ເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີການໃຫ້ອາຫານ, ປ່ຽນລໍ້ຄວບຄຸມຄວາມໄວ, ແລະກວດສອບການປະຕິບັດງານແລະທິດທາງຂອງ screw ການໃຫ້ອາຫານ {.
ເລີ່ມຕົ້ນ Motor ຕັດຫມູນວຽນແລະປ່ຽນ knob ຄວບຄຸມຄວາມໄວໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າເຄື່ອງມືກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງເຫມາະສົມ .
ເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີຕົ້ນຕໍ, ຈາກຄວາມໄວຕ່ໍາເຖິງຄວາມໄວສູງ, ກວດເບິ່ງວ່າລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງມໍເຕີກໍາລັງເຮັດວຽກໂດຍປົກກະຕິ .
7. ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆຂອງສາຍການຜະລິດຄວນມີຂັ້ນຕອນການທົດສອບທີ່ບໍ່ມີການທົດສອບເພື່ອກວດສອບການຊີ້ນໍາມໍເຕີ້ .
8. ໂຫລດແລະ debug
(1) ຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມຫົວທີ່ຫຼໍ່ຫຼອມແລະຫົວຕາຍເທິງເຈົ້າພາບ .
fasting ສີ່ເມັດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການເສຍຊີວິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການ fastened, ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການລົງຂາວ
(2) ການທໍາລາຍເຄື່ອງຈັກຕົ້ນຕໍຂອງເຄື່ອງຈັກ: ເພື່ອໃຫ້ສະຖຽນລະພາບໃນອຸນຫະພູມໃນຖັງ, ວິທີການທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ:
ການຕັ້ງຄ່າ: 30 ອົງສາໃນ Zone I, 100 ອົງປະລິນຍາໃນ Zone II, 120 ອົງສາໃນ Zone III, ຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນເປັນເວລາ 10 ນາທີ
ການຕັ້ງຄ່າ: 50 ປະລິນຍາ I, 140 ອົງສາໃນ Zone II, 160 ອົງສາໃນ Zone III, ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນປະມານ 10 ນາທີ
ການຕັ້ງຄ່າ: 50 ປະລິນຍາ I, 160 ອົງສາໃນ Zone II, 180 ອົງສາໃນ Zone III, ການປົກປ້ອງຄວາມຮ້ອນປະມານ 5 ນາທີ
(3) ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າພາບແມ່ນ preheating, ເຄື່ອງປະສົມຝຸ່ນສາມາດປະຕິບັດງານເພື່ອປະສົມຜົງ {.
□ປະສົມຜົງດິບ50㎏ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ປົນແປ້ງໃຫ້ມັນສ່ອງແສງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຄຸນນະພາບຂອງ puffing ຈະຖືກຜົນກະທົບ .
(4) ຫຼັງຈາກທີ່ອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງຈັກຕົ້ນຕໍສູງຂື້ນໃນເວລາດຽວກັນ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໃຊ້ໃນເວລາ 600}}} ການປ່ອຍຕົວແມ່ນປົກກະຕິ, ຄວາມໄວຂອງມໍເຕີຕົ້ນຕໍຈະຄ່ອຍໆເພີ່ມຂື້ນເປັນ 700 {{{. ຫຼັງຈາກການໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ 70-140 A .}
(5) ຫຼັງຈາກວັດສະດຸດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍປົກກະຕິຈາກການເສຍຊີວິດ (ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີ),
(6) ກ່ອນທີ່ຈະປິດ, ຕື່ມ 1-1 . 5㎏ປະມານ 20% ນ້ໍາໃນວັດຖຸດິບເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະການປົກປ້ອງເຈົ້າພາບ.
(7) ໃນເວລາທີ່ປິດ, ຢຸດການໃຫ້ອາຫານ {{{{{{. ນ້ໍາມັນທີ່ກິນໄດ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ແລະໂຫລດເຂົ້າໄປໃນເຈົ້າພາບສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່ໄປ {.
